為治理輸煤系統粉塵污染工程中常采用的方法有噴水降塵、旋風除塵器、水浴除塵器、布袋除塵器和電氣除塵器等多種方法。運行實踐表明,這幾種方案用于輸煤系統粉塵污染的治理,不僅存在投資高、操作麻煩、維護復雜等缺點,而且很難收到理想效果,其原因隨技術方案而異。
1、噴水降塵
表面水分過低是原煤在輸送,轉運和篩分過程中造成粉塵揚析并污染環境的最根本原因。運行實踐表明:當原煤表面水分控制在8%~10%時基本無揚塵現象。因此,對原煤進行噴水加濕是抑制揚塵的一種有效途徑。但此種方法僅是增加煤的表面水分,煤粒內部水分并不增加,而且往往很難噴灑均勻。所以噴水對控制破碎機粉塵揚析沒有明顯效果;對篩分機來說,噴水少時因混合不均效果不佳,噴水多時使其出力降低,甚至堵塞篩孔影響生產;對采用布袋除塵器或電除塵器的系統,噴水將使粉塵大量粘敷在過除塵布袋或電極上,導致除塵效果明顯惡化。另外,向煤中加水必然使鍋爐熱效率降低。研究結果表明:對熱風送粉系統,原煤水分每增加洲,鍋爐燃燒無煙煤時效率下降0.03%~0.04%,燃燒煙煤、貧煤時效率下降0.025%~0.04%。
2、旋風除塵器或水浴除塵器系統
調查研究表明:煤在輸送加工過程中揚析的粉塵最大粒徑約5μm。旋風除塵器或水浴除塵器對這樣小的粉塵顆粒僅有40%或60%以下的除塵效率,而后含塵空氣排向輸煤系統外的廠區,造成更大范圍的污染。收集下來的粉塵還需二次處理,系統復雜,操作維修不便。
3、布袋除塵器或電除塵器系統
布袋除塵器或電除塵器系統非常復雜,部件多,關鍵點多,事故率高,常因故障停運檢修。而且經一段時間運行后,含有水分的粉塵粘敷在過除塵器布袋或電極板上不脫落且很難清理,導致除塵效果明顯惡化。這2種除塵方案投資高,運行初期效果還好,而后故障頻繁且效果差。
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