中科院過程所研究員曹宏斌表示:“這些核心技術(shù)基于氨與水分子相對揮發(fā)度的差異,通過在精餾塔內(nèi)進行數(shù)十次氣液相平衡,可以將氨氮以分子氨的形式從水中分離,然后以氨水或液氨的形式從塔頂排出。經(jīng)過這一過程,脫氨后的廢水氨氮濃度可降至10毫克/升以下,達到國家一級排放標(biāo)準(zhǔn)(小于15毫克/升)。”
資源化處理:變廢為寶
新技術(shù)的一個關(guān)鍵詞是“資源化”,這是以往氨氮廢水處理技術(shù)沒有實現(xiàn)的。
“精餾塔處理后的氨水或液氨從塔頂排出后,即被冷凝器冷卻到常溫成為高純氨水進行回收。這一過程使氨氮資源回收率超過99%。”劉晨明解釋說,“氨氮以氨水的形式回收,氨水可以直接作為生產(chǎn)原料使用,實現(xiàn)了污染物的資源化,這相對于傳統(tǒng)技術(shù)節(jié)能40%。其運行成本受水質(zhì)影響,在5~20元/噸范圍內(nèi)波動。”
劉晨明表示:“雖然采用‘高濃氨氮廢水資源化處理技術(shù)’可能會使企業(yè)初期投資高出30%,但在處理過程中,收支抵消后,有些企業(yè)每處理1噸廢水還能夠盈利2~6元。而傳統(tǒng)的處理技術(shù)無法回收氨水,因此沒有盈利。所以,‘高濃氨氮廢水資源化處理技術(shù)’在具有良好環(huán)境效益的同時,也具有良好的經(jīng)濟效益。”
不管什么技術(shù),企業(yè)能用才是硬道理。劉晨明說:“經(jīng)過實踐證明,傳統(tǒng)的精餾處理技術(shù)在企業(yè)應(yīng)用過程中難以實現(xiàn)長期免維護運行,原因是廢水在處理過程中容易結(jié)水垢。新技術(shù)開發(fā)出高溫、高堿條件下專用阻垢分散劑,一舉解決了這一問題,使維護周期大大延長。”
據(jù)曹宏斌介紹,目前項目組利用該技術(shù)已在天津、福建、遼寧、吉林、廣東、湖南等地建成7套處理規(guī)模為100~400噸/天的示范工程,全部穩(wěn)定運行。這項技術(shù)將主要應(yīng)用于冶金、化工、食品加工等行業(yè)的氨氮廢水處理,而這些行業(yè)產(chǎn)生的氨氮廢水量占全國總排放量的一半以上。
目前,作為處理高濃度氨氮廢水的首選技術(shù),“高濃氨氮廢水資源化處理技術(shù)”已被環(huán)保部列入2010年《國家先進污染防治示范技術(shù)名錄》。
中國工程院院士張懿表示,目前,環(huán)保治理的思路已由“先污染后治理”向全過程污染控制轉(zhuǎn)變,從事過程工程的科學(xué)家要勇于承擔(dān)國家環(huán)保治理任務(wù),不能再局限于發(fā)文章,而要切切實實拿出企業(yè)實用的環(huán)保技術(shù),對企業(yè)負(fù)責(zé),對社會負(fù)責(zé)。從這方面說,“高濃氨氮廢水資源化處理技術(shù)”的思路無疑是正確的。
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