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大型火力發(fā)電機組濕法煙氣脫硫系統(tǒng)技術(shù)研究

發(fā)布時間:2018/12/13 來源:《工藝與技術(shù)》 作者:寧旭紅

摘要:重點分析了火力發(fā)電機組濕法煙氣脫硫的工藝流程及其關(guān)鍵技術(shù),并進一步討論了大型火力發(fā)電機組濕法脫硫系統(tǒng)的實際應(yīng)用及其經(jīng)濟效益,旨在給我國大型火力發(fā)電機組脫硫....
摘要:重點分析了火力發(fā)電機組濕法煙氣脫硫的工藝流程及其關(guān)鍵技術(shù),并進一步討論了大型火力發(fā)電機組濕法脫硫系統(tǒng)的實際應(yīng)用及其經(jīng)濟效益,旨在給我國大型火力發(fā)電機組脫硫技術(shù)的進一步發(fā)展和創(chuàng)新帶來一定的思考和啟迪。

1 大型火力發(fā)電機組濕法煙氣脫硫工藝流程

眾所周知,以石灰石、石膏作為原材料的濕法脫硫技術(shù)是目前大型火力發(fā)電機組煙氣脫硫應(yīng)用最廣泛的技術(shù),主要包括煙氣系統(tǒng)、煙氣換熱系統(tǒng)、吸收系統(tǒng)、增壓風(fēng)機系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)等。通常情況下,石灰石漿液制備系統(tǒng)、脫水系統(tǒng)和廢水處理系統(tǒng)等會成為兩套煙氣脫硫系統(tǒng)的公用系統(tǒng),以此提升系統(tǒng)的使用率,降低煙氣脫硫工藝的生產(chǎn)成本。在對發(fā)電廠煙氣進行脫硫時,未脫硫的煙氣經(jīng)過相應(yīng)增壓設(shè)備增壓后進入換熱器降溫,以減小對吸收設(shè)備內(nèi)部造成的損害。隨后,降溫過后的煙氣進入吸收塔和相應(yīng)的石灰石漿液發(fā)生化學(xué)反應(yīng),從而去除煙氣中的二氧化硫。

2 大型火力發(fā)電機組濕法煙氣脫硫重要技術(shù)

2.1 火力發(fā)電廠高壓加熱器內(nèi)部泄漏點檢定技術(shù)

高壓加熱器內(nèi)部泄漏故障是火電廠回?zé)嵯到y(tǒng)主要故障之一,高加系統(tǒng)發(fā)生泄漏時,如果不能對泄漏點進行準確的判斷并確定位置,不僅事故可能進一步擴大,搶修時間還可能延長,造成不必要的經(jīng)濟損失。因此,高加系統(tǒng)內(nèi)部泄漏點檢定技術(shù)就顯得尤為重要,如何結(jié)合電廠實際情況和高加設(shè)備的結(jié)構(gòu)特點,總結(jié)出針對高壓加熱器內(nèi)部泄漏的檢定技術(shù)是所有發(fā)電廠管理人員必須高度重視的問題。在運行過程中,通過對高加泄漏的各項特征進行研究和分析,可得出借助于介質(zhì)水和壓縮空氣來查找泄漏點位置的檢定方法。

首先是水側(cè)靜壓注水。高加系統(tǒng)解體后,可通過向水側(cè)管束注水、靜壓來查找明顯的一類泄漏點,如果泄漏大,此U型管中的水就會由泄漏處流入汽側(cè),泄漏的鋼管中水位會自動下降,管內(nèi)水位下降至漏點處水平。當存在微漏和滲漏點時,可通過汽側(cè)壓縮空氣打壓進行下一步的泄漏點檢定。在水側(cè)注水的基礎(chǔ)上,利用壓縮空氣打壓的方法對泄漏點進行檢定利用了水側(cè)注水類似于放大鏡的功能,它將肉眼不可見的汽側(cè)泄漏壓縮空氣轉(zhuǎn)化為水側(cè)可見的氣泡溢出,氣泡溢出點即為泄漏點位置,可清楚準確地確定滲漏點部位,如圖1所示。


圖1 壓縮空氣打壓法檢漏示意圖

2.2 水環(huán)式真空抽真空技術(shù)

水環(huán)式真空泵抽真空技術(shù)主要是指利用現(xiàn)有的開式循環(huán)水系統(tǒng)通過管式換熱器對空冷抽真空系統(tǒng)管道中熱空氣預(yù)冷卻后,再進入水環(huán)真空泵的新型技術(shù),它能保證夏季高溫期水環(huán)真空泵的運行工況穩(wěn)定,達到相應(yīng)的額定出力,如圖2所示。


圖2 水環(huán)式真空泵抽真空技術(shù)示意圖

真空泵在工作過程中會由于做功而產(chǎn)生熱量,使工作水環(huán)發(fā)熱,造成部分水和氣體一起被排走。因此,在工作過程中,必須不斷地給泵供水,以降低泵內(nèi)水的溫度和補充泵內(nèi)消耗的水,滿足泵的工作要求。在夏季,由于環(huán)境溫度高,換熱器實際運營效果明顯下降,真空管中空氣溫度明顯升高,使真空泵水環(huán)溫度升高,造成水汽化,導(dǎo)致真空泵工況惡化、出力不足或超負荷工作。因此,大型火力發(fā)電廠必須根據(jù)機組實際運營的各項指標和現(xiàn)象深入分析和探討機組故障的原因,并采取相應(yīng)措施使夏季高溫環(huán)境下真空泵的入口空氣溫度下降至泵的設(shè)計要求值,從而維持真空泵水環(huán)穩(wěn)定的工作狀態(tài),以保證機組在良好的真空環(huán)境中運行。

3 大型火力發(fā)電機組濕法煙氣脫硫系統(tǒng)重要技術(shù)的應(yīng)用與評價

3.1 實際應(yīng)用

為進一步了解水環(huán)式真空泵抽真空技術(shù)中空氣冷卻器在大型火力發(fā)電機組中的作用,目前山西漳山電廠、漳電蒲洲發(fā)電公司已進行技術(shù)改進,經(jīng)濟效果明顯,并在蒲洲熱電2×350MW基建項目予以應(yīng)用。在實際應(yīng)用過程中,有效解決了抽氣量不夠、真空度降低、軸承發(fā)熱、啟動困難等一系列難題。對前述故障原因逐一進行了分析探討,了解到造成夏季真空泵工況惡化的主要原因是抽汽量不足和機組真空度升高。

經(jīng)深入研究和分析,發(fā)現(xiàn)夏季高溫時期,空冷抽真空系統(tǒng)管道中干空氣溫度高達75℃,直接進入真空泵,是造成真空泵工作水環(huán)溫度高的主要原因之一。因此,如果能有效降低真空泵入口介質(zhì)溫度,確保泵的工作環(huán)境達到設(shè)計值,就可以降低真空泵水環(huán)溫度,保持泵的經(jīng)濟出力,提高泵的工作效率。在系統(tǒng)實際運行過程中,可通過在水環(huán)式真空泵入口設(shè)置汽水冷卻器,降低真空泵入口的介質(zhì)溫度,保障水環(huán)式真空泵的高效運行,從而改善真空泵的工作環(huán)境,降低機組運行真空度,提高機組經(jīng)濟性。

3.2 經(jīng)濟效益評價

總之,凝汽器真空度越高,汽輪機排汽溫度就越低,凝結(jié)水溫度也隨之降低,冷端損失因此減少,冷卻器帶走的熱量大幅降低。通過試驗可知,真空度提高1%,機組工作效率約提高2%,發(fā)電廠煤礦資源消耗量也就隨之下降。以300MW機組為例,真空每升高100Pa煤耗降低0.24g/kW·h。夏季以3個月統(tǒng)計:空氣冷卻器投用后,真空度同比上升5kPa,換算煤耗降低12g/kW·h(標煤7000kcal/kg,原煤4500kcal/kg)。

300000×24×30×3×12÷1000÷1000=7776 t標煤

換算成原煤:7776×7000÷4500=12096t,年節(jié)省機組燃煤采購費用約483.8萬元。

由此可知,真空度的提高,可大幅度降低空冷風(fēng)機電機的工作頻率,從而降低空冷風(fēng)機在高背壓工況下運行的耗能量,降低系統(tǒng)的工作成本。

4 結(jié)語

總之,隨著我國經(jīng)濟社會的快速發(fā)展和人們對環(huán)保要求的不斷提高,火力發(fā)電企業(yè)應(yīng)逐漸加大對脫硫系統(tǒng)有關(guān)技術(shù)工藝的重視程度,在密切聯(lián)系企業(yè)自身實際生產(chǎn)情況的基礎(chǔ)上,不斷加強對脫硫系統(tǒng)有關(guān)工藝的探討和研究,逐步完善并創(chuàng)新大型火力發(fā)電機組濕法煙氣脫硫工藝流程,進一步提高濕法脫硫系統(tǒng)的工作效率,為我國大型火力發(fā)電機組濕法煙氣脫硫技術(shù)的發(fā)展做出一定的貢獻。

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